钢包精炼炉(LF炉)的关键技术
发布时间:2016-07-07 17:28:57
钢包精炼炉(LF炉)的关键技术
 
LF炉的关键技术在于:埋弧加热和吹氩气量的监控以及变压器参数的优化,与其相关的重要部件是电极自动调节器。目前国内任何厂家制造的电极自动调节器都能在LF炉上使用,可是运行的经济效果截然不同,用户追求的不仅是要能用,而且经济效益还要好:即炉衬寿命要长、冶炼电耗要低、电极消耗要少。
1、埋弧加热问题
LF炉按精炼工艺要求必须加入适度的渣量,按升温速度要求变压器必须有足够的功率,当渣量与变压器功率确定以后,是否能够埋弧加热,电极自动调节器起着决定性作用。
LF炉底吹氩气引起钢水波动,三相电极尖部与钢水的距离(即弧光长度)每时每刻都在变动,于是电弧电流大小也在波动,如果电极自动调节器没有特殊的适应钢水波动的能力,必然造成电极上升下降不停的串动,串动又加剧电流波动,形成恶性循环。波动的谐波电流不仅造成电能损失增加电耗,而且降低了LF炉升温速度。
电极串动使弧光暴露,资料介绍弧光温度5000℃左右,暴露在渣层外面的弧光会直接烧损炉衬。对于容量100t的LF炉,炉衬镁碳砖用量约20t,按5000元/t算,更换一次炉衬耗资10万元以上。行业标准JB/T8594-1997包衬寿命35炉/次(有的还达不到,例如某公司引进的西马克100tLF炉,2009年10月考核,钢包离位温度约1590℃进VD炉,平均寿命15炉/次),与福建某公司100tLF炉(使用武汉华美公司调节器)平均寿命100炉/次比较,若处理钢水量70万t/年,仅仅耐火材料的耗费就相差1300万元。炉衬寿命短不仅使生产成本高,而且熔化了的耐材杂质会进入钢水,降低钢水质量。
大中型LF炉已经在国内广泛应用,而小型LF炉应用不广。我国有生产铸钢件的广阔市场,大多数铸钢厂的现状是:1.5t电弧炉出3~3.5t钢水、3t电弧炉出5~6t钢水、5t电弧炉出8~10t钢水,原料在电弧炉内完成熔化—氧化—精炼三期;还有部分铸钢厂用中频炉生产铸钢件,只能实现熔化和成份调整,无氧化和精炼过程,钢水质量提高就需要增加精炼环节。
小型LF炉设计对埋弧冶炼要求更为严格。例如某公司8tLF炉(由武汉华美公司全套设计制造)渣线处包衬内径约φ1000mm,电极直径φ200mm,分布圆φ420mm,电极与包衬最近距离约为190mm,与常规设计弧光与包衬之间距离至少要有500mm相差甚远,2013年投产运行以来,钢包离位温度约1630℃进VD炉,平均寿命80炉/次,若不进VD炉,寿命约100炉/次(中途渣线挖补一次)。小型LF炉如果不能埋弧,包衬寿命将十分短。
2、吹氩气量的监视与控制问题
    LF炉吹氩气搅拌钢水,让杂质上浮、脱气,使钢水温度均匀成分均匀,吹气量十分重要。如果吹气量过大,使钢水翻腾、钢渣飞溅,后果不好:
第一、对于炉内抽风除尘的大中型LF炉,为防止钢包盖粘连,将炉盖吊起加热,大量冷空气进入炉内,破坏了还原气氛,影响精炼效果;钢水与空气接触,发生氧化;
第二、钢渣混卷,增加钢中夹杂物,容易使钢水吸氮;
第三、电极氧化烧损加剧;
第四、大量的热空气被除尘设备抽走,热散失严重,被迫增大变压器功率,冶炼电耗增加;
第五、钢水被吹得飞溅接触电极,既会使钢水增C(这对于精炼低C或者超低C钢是极为不利的),又会增加电极消耗;
第六、烟尘排放增加,加大了除尘设备的投资和运行费用;
第七、氩气自身消耗量大;
第八、引起电极串动,弧光外露烧损炉衬;
第九、电极下串如果接触钢水,短路电流冲击产生的强大电磁力(与电流冲击值平方成正比)可能折断电极。  
如果吹气量过小,钢水搅拌力度不够,精炼脱气及去杂质效果差,温升慢,精炼时间长,电耗反而增加,温度不均匀,甚至会发生渣层温度过高引起穿包事故。
吹气量必须适度,业内公认吹气量以“钢水充分搅拌而不吹破渣层”为最佳效果。吹气量监控有两种办法其一,开环式监视和控制,例如用自动吹氩机,它只能设定和记录通过流量计的气体有多少,不能直接观察到吹气搅拌的程度;其二,闭环式监控,它只监控吹气使钢水搅拌的程度,不以监控气体流量的多少为主。前者对固定钢水量的“高炉—铁水罐—转炉—LF炉”普钢生产线的LF炉比较适用,例如上述引进的100tLF炉,钢水量始终保持在96~103t(注入钢水有称重环节)。而自动吹氩机使用也有不足之处:
第一、钢水重量及深度不确定的问题。氩气要吹进LF炉内必须克服透气砖的阻力和超过液态钢水的静压力。某公司四座100tLF炉由武汉华美公司负责总设计制造,钢水量80~115t都得精炼,就没有用自动吹氩机,而且炉衬寿命、电耗、电极消耗都处于国内领先水平。
    第二、透气砖的阻力问题。更换透气砖有差异,同一透气砖使用前后也有差异,吹气压力必须与之适应。
    第三、气体流量准确度问题。装于流量计之后的所有部件(包括快速接头)漏气都会被计入自动吹氩机的流量,况且气体体积随环境温度变化(其体涨系数1/273℃),需修正参数。
    第四、搅拌效果问题。大型LF炉难以直接观察到钢水被搅拌的情况,而小型LF炉可以随时将钢包车开离加热工位,观察到搅拌的情况。
    第五、投资问题。自动吹氩机系统需数十万元,中小型LF炉难以承受。
    为此,本公司经过多年摸索和大量的实践,从电极自动调节器运行状态着手,以闭环式监控的原理,完全解决了吹氩监控效果的问题,达到“钢水充分搅拌而不吹破渣层”的目的。因此无论LF容量大小都不设自动吹氩机,只需安装吹气压力表。至于如何监控吹氩效果,在设备现场安装调试时进行交底。
    3、变压器参数优化
    变压器的额定容量定义为最高电压与额定电流的乘积。本公司设计原则:第一、最高电压由钢水容量及埋弧加热确定,而且最高电压就是运行中的常用电压,不设计冗余的更高电压等级;第二、最大电流由加热升温速度确定;第三、华美公司LF炉电极自动调节器非灵敏区为5%,而行业标准GB10067.2-88规定精炼期非灵敏区为15%,在同等条件下变压器的设计容量可以降低10%。所以采用华美公司调节器的LF炉变压器各项参数得到优化,节省投资。
    4、采用先进的节能型PLC—电极自动调节器
国内生产调节器的厂家众多,本公司独创调节器灵敏度自适应功能。
灵敏度越高非灵敏区越小,电流控制的精度高,既能增大变压器的出力,减小变压器的装见容量,又能保证升温的速度。
调节器的灵敏度与电极稳定性是相互矛盾的:灵敏度越高,电极越容易串动;灵敏度越低,电极运行越稳定,两者的统一是依靠自适应调节灵敏度,由PLC程序实现。
    中小型机械式LF炉采用节能型PLC—变频式电极自动调节器。其炉盖提升用电动机—减速机—钢丝绳—链条链轮的方式,电极夹紧与松开用弹簧—气缸,没有液压系统。
    大型液压式LF炉采用节能型PLC—国产比例阀电极自动调节器。实践证明用国产比例阀比进口比例阀优越得多。LF炉的结构形式有三相单臂式和三相三臂式,前者投资省、维护简单,而两者使用的经济效果基本上一致。